3.3 解决措施
根据现场顶轴油试验情况可以得出,在顶轴油压力达到19 MPa(设计支管压力最大为16.7 MPa),5 号轴颈顶起高度为0.005 mm,没有达到设计要求值0.03~0.05 mm,而1~4 号轴瓦没有顶轴油,造成烧瓦。
根据现场翻瓦检查情况和分析,厂家提出了对1~4 号可倾瓦轴承增加顶轴油的处理意见,将2 号轴承润滑油管路节流孔板从φ27 mm增加到φ30 mm,同时在2 号轴承下半正下方主要承载瓦的进油侧增加了1 个DN25 的进油孔,以补充正下方瓦块的冷却油的进油量,又在正下方瓦块的出油侧增加了2 个排油孔,以便热油能迅速排放。
4 振动和瓦温异常分析及处理
4.1 振动和瓦温异常特点
1 号机组因磨煤机故障机组跳闸后,出现了振动和瓦温异常情况,进而翻瓦检查发现3 号轴瓦乌金巴氏合金夹渣、脱壳,轴颈拉毛。从其过程变化情况以及振动分析来看,主要有以下特点:
(1)因盘车未投上,汽轮机转子热态情况下直接注:中心合格后,靠背轮连接前低压A 转子扬度:5 号轴颈处0.15 mm,6 号轴颈处0.17 mm。表2 轴系安装找中最终数据 冲转至1 686 r/min,3、7、8 号瓦振动超标。其振动产生的原因在于转子热弯曲而引起,根据厂家运行启动要求,在机组停机后,应投盘车6 h 后方可启动。
(2)在机组停机投盘车后再次冲转,定速后20 min左右振动突升。根据振动仪频谱反应情况,振动大的原因主要是半频振动突升造成通频振动大,同时根据轴心轨迹来看,轴心也发生了大的变化。根据频谱分析可以断定,振动产生的原因在于油膜涡动。
(3)在机组惰走过程中又出现了瓦温突升现象,而此次出现瓦温突升的只有3 号轴瓦,顶轴油系统显示3 号顶轴油管压力从10.2 MPa降至9.2 MPa。
4.2 问题分析
(1)振动大的原因在于油膜涡动,而产生油膜涡动主要有轴承标高、轴瓦顶隙、油温、瓦块卡涩造成对中性消失等原因,从现场安装情况来看,造成此次振动的原因在于轴瓦顶隙(安装是轴瓦顶隙实测数据偏上限),瓦块卡涩。
(2)从3 号轴瓦瓦温在惰走过程突升以及3 号轴瓦顶轴油压降低1 MPa现象看,怀疑3 号轴瓦与顶轴油管连接处接头发生渗漏,经内窥镜检查发现接头处未发生渗漏现象。停机后翻瓦发现3、4 号轴瓦最低部瓦块存在卡涩现象。瓦温突升及顶轴油压力降低的原因在于瓦块卡涩造成对中性消失。
4.3 解决措施
根据翻瓦检查情况,针对造成瓦块卡涩可能,对卡块进行了以下处理:
(1)将3、4 号轴承全部瓦块两侧的挂环按图2 加工去掉30 mm,加工部位表面粗糙度为12.5,加工后锐边倒圆。

(2)为减少顶轴油管的对瓦块的约束,在重新布置3、4 号轴承顶轴油管时,应使油管的转弯不得小于4 个,尽量提高油管的挠性。管道安装时,各接头应拧紧,防止漏油。
(3)对3、4 号轴瓦套内孔各锐边倒圆R0.5。
(4)调整3、4 号顶隙,在3、4 号轴承正上方瓦块加不锈钢垫片0.08 mm,在3、4 号轴承上半左右2 个瓦块加不锈钢垫片0.06 mm。
(5)将3、4 号轴承的进油节流孔板由φ30 mm增大至φ33.5 mm。
5 结语
华能海门电厂1 号机组汽轮机可倾瓦烧瓦、振动超标的原因主要是瓦块卡涩和轴颈表面采用热镀工艺,容易磨损,通过改造瓦块及增加顶轴油系统取得了很好效果。1 号机组再次启动冲转,定速后振动和瓦温情况均正常,而且在多次惰走中均未出现异常。机组冲转、并网、超速、168 h 试运行均一次成功,再未出现任何异常情况。
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来源:电力建设