
2.2 可倾瓦烧瓦情况
(1)2009 年4 月18 日,在低速惰走过程中出现2号轴承瓦温突升,最高达到149 ℃,3、4 号轴承瓦温也伴随升高。
根据主汽阀及调阀2 次严密性试验后汽轮机转速曲线图,由2 号瓦温度与转速关系曲线可以看出,在2 次降速滑停过程中均发生了瓦温突升:第1 次滑停是在388 r/min 下,2 号瓦温度突升至108 ℃,时间大约3 min;第2 次滑停是在584 r/min 下,2 号瓦温度突升至84 ℃;在转速下降到381 r/min 时,2 号瓦温度突升至149 ℃,时间大约6 min。
(2)在对可倾瓦增加顶轴油管路后,2009 年6 月2日再次启动冲转,2009 年6 月4 日因磨煤机故障机组跳闸,机组惰走至零转速,因盘车手动投不上,转子完全静止8 min 后直接冲转至1 686 r/min,因3、7、8 号振动大停机至零转速。再次冲转至3 000 r/min,稳定约20 min 后,3、4 号瓦振动突升约70 μm,而后缓慢上升。因振动大而停机惰走过程中,3 号轴承瓦温低速下出现瓦温突升。
3 瓦温突升分析及处理
3.1 可倾瓦烧瓦特点
(1)瓦温突升情况发生在机组惰走至300 r/min附近,此时油膜已经失效。
(2)高中压缸2、3、4 号瓦同时瓦温突升,由于2 号瓦比压最大,情况最严重。
(3)瓦温突升后维持几min后,均快速下降。
3.2 问题分析
通过对轴瓦翻瓦检查情况以及烧瓦的特点进行分析得出,低转速下(500 r/min 以下)油膜失效后,轴颈与瓦块乌金之间发生了刚性接触摩擦,造成轴瓦磨损,瓦块巴氏合金夹渣、脱壳,轴颈拉毛。根据现场的情况以及以往经验,造成这种现象的原因有:
(1)油质中存在颗粒造成乌金受损。在进行机组冲转启动前,润滑油油质化验报告为NAS7 级,而且高中压缸2、3、4 号瓦同时出现瓦温突升,因此油质中存在颗粒的可能性被排除。
(2)底部可倾瓦块进油不足,瓦块的径向曲率半径太小,造成瓦块润滑油的进油通道小,进油不足或断油。宁德电厂也出现过此类情况,根据翻瓦检查情况得出,宁海电厂瓦块磨损情况与宁德电厂情况不一致,从现场瓦块磨损、脱壳看,增加瓦块径向曲率半径不能根本解决。
来源:电力建设