从以上试验曲线可以看出,#2机组的AGC负荷响应纯迟延时间为20s,实际负荷变化速度为3.2MW/min,满足AGC现行品质指标要求(负荷响应纯迟延时间40S,实际负荷变化速度为3 MW/min),但主汽压力波动大,动态偏差最大达1MPa,不利机组的安全运行。
试验过程中通过电话联系,我们发现调度指令存在未及时传输到AGC系统,且存在指令丢失现象。经过分析#2机组AGC响应速率慢及纯迟延大问题的原因,不是机组自动调节系统品质差引起,而是省调与电气设备RTU之间的通讯问题引起。
我们与电厂热工人员一起,讨论、分析、确认了主汽压力偏差大的原因,不是因为汽机调门响应负荷速度太快引起,而是燃料主控的前馈回路设计有误。#2机组的协调控制方案采用的是直接能量平衡方式,燃料主控的前馈回路同时采用了负荷指令及主汽压力的设定值。而在负荷变化过程中,机组未投滑压,运行频繁根据实际压力值去改变压力设定值(因为二者偏差大,协调设计了自动退出功能)这就必然造成了燃料前馈大幅度变化,使得主汽压力大幅度跟随变化。该问题可通过修改逻辑得到解决,但需要等待停机机会,以便修改组态后细调完成。我们与电厂热工人员进行了交流,并随时准备响应电厂需求,到电厂协助完善。
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