关于超临界600MW机组机组主再热汽温调整与控制操作指导
超临界600MW机组在30%BMCR负荷之前相当于强制循环汽包炉,这时的给水调节手段和汽包炉是一样的,其给水的调节方法参见以前的调节方案,这时的汽温调节也不存在任何问题,但是转直流之后,直流炉和汽包炉的汽温调节手段是不一样的,这时的水冷壁是集蒸发、过热于一体的受热元件,这时的给水调节要以分离器出口的中间点温度为依据,当高加投入时,要保证中间点温度有10℃左右的过热度,给水量在参考主蒸汽量的前提下,尽量满足当前负荷下的设计给水流量,同时如果各级过热器出口汽温能保证在规定汽温的±10℃以内,则用减温水来调节汽温,否则要考虑煤/水比失调的问题,一般燃料调节比较难,用给水来控制汽温则相对更精确些,所以汽温高了则增加给水,汽温低了则减少给水,这样才能保证汽温的平稳。再热汽温尽量用烟气档板来调节,不得已采用事故喷水来调节,以提高机组经济性,但是要注意高负荷时投入制粉系统时再热器容易超温的问题。鉴于目前我公司屏过内圈采用的是SA-213T91材料,其各处材质要求的壁温限制见附表一。其汽温控制要求更加严格。关于主汽、再热汽温度的控制要求如下:
1.正常运行应保持过、再热汽温在543℃,正5℃、负10℃之间,且主、再热蒸汽两侧偏差应小于5℃。
2.主汽、再热汽温度之差应保持17℃,最大不超过42℃;应控制主汽温相对再热汽温不得低于28℃以上,再热汽温不低于主汽温度42℃以上;空负荷时,允许再热汽温低于主汽温度165℃以上。
3.正常运行时,过热汽温可用燃水比做粗调,I、II级减温水做细调。以分离器出口温度(中间点温度)来反应燃水比。保证一级减温水出口温度在414℃左右变化,二级减温水出口温度在513℃左右变化。
4.再热汽温正常用烟气挡板的开度来控制,保证再热汽侧烟气挡板开度在20%-100%之间变化。事故时用再热器入口事故减温水来调节再热汽温度。
5.当主、再热汽温较高,用正常的调节手段无法调节时,可采用尽量投用下层燃烧器的方式来压低炉膛的高温中心,不得已的情况下可用减少燃料量的方式。
6.主汽、再热汽温在一般情况下,不能超过额定8℃,特殊情况下,瞬时偏差值可在超过8-14℃之间变化,但年累计运行时间不应超过400小时;超过14-28℃时,年累计时间不应超过80小时,任何情况下,不得超过额定值28℃。
7.减温水调节的注意事项:
7.1减温水量不宜过大,以保证水冷壁运行工况正常,正常运行时减温水量保持增减两个方向的调节余地,两侧减温水量偏差尽可能不要过大。
7.2减温水调节维持汽温,有一定的迟滞时间,不同的负荷有不同的迟滞时间,减温水量不可猛增猛减,应根据减温器后温度变化情况来确定减温水量,减温水投自动时,改变值的幅度不要过大。
7.3当机组减负荷或停用前,应及时调整减温水量,必要时关闭减温水隔离阀。
8.D磨为备用磨,在低负荷下尽量不要投用,在400MW以下,以A、B磨投用为主,高负荷时,在A、B、C三台磨不能保证出力的前提下,才考虑投运D磨,投运D磨后,火焰中心会上移,辐射换热加强,会使过热汽及屏过壁温升高。在此情况下要考虑D磨的出力在20—40T/H,同时减少对应的二次风量,机组在负荷继续增加时,应先增加其他磨的煤量和风量,D磨的运行方式不变,以防止主汽、再热汽超温。
9.考虑屏过的材质问题,400MW负荷以下尽量控制屏过进口汽温不超过414℃,屏过出口汽温不超过513℃。
来源:电力网