#1机组跳闸情况汇报
2007年4月16日本值白班,11时11分汽机跳闸,机组大联锁动作正常,现就相关情况汇报如下:
一、事故前运行方式
#1机组CCS控制方式,有功600MW,无功70Mvar,主/再热汽压25.2MPa/4.1MPa,主/再热汽温560℃/540℃,煤量250T/H,A、B、C、D、F磨运行,A、B汽泵运行,A、B双侧送、引、一次风机,A凝泵工频运行,B泵工频备用,A循泵运行,凝汽器、除氧器水位自动,500KV升压站黄鹰Ⅰ、Ⅱ回线,第一、二串合环运行正常,高厂变带厂用电运行。
二、事故现象
1、11:11集控室发声光报警,汽机跳闸,首出“ASLTRIP”,主汽压力上升,锅炉PCV阀动作,随后过热器安全门动作,汽机高中压主汽门调门关闭,抽汽逆止门电动门关闭,高排逆止门关闭,高排通风阀开启,汽机转速略微上升后下降,A/B小机联跳;
2、锅炉MFT动作,首出汽机跳闸,所有磨煤机跳闸,A/B一次风机跳闸,密封风机跳闸,减温水调门电动门自关,A引风机跳闸(就地开关室检查为A相差动保护动作,后经电气检修检查告A引差动为A引中性点CT不平衡电流使保护误动所致);机组负荷由600MW甩到零,
3、#1机组负荷由600MW甩到零,发变组解列,首出“逆功率保护动作”,灭磁开关联跳正常,厂用电自动切换为启备变带。
三、事故处理经过
1、判断机组跳闸联锁动作正常后,检查汽机交流润滑油泵未联启,手动启主机交流润滑油泵;
2、手动开启高低压旁路及其减温水,对锅炉降压,调整低旁维持冷再压力1MPA左右,以维持主机轴封汽压力;
3、检查除氧器水位高至1200毫米,除氧器水位自动调节不正常,立即解除自动,手动关闭除氧器水位控制主副调阀,手动开启凝结水再循环调整门,维持凝结水走再循环;
4、检查低压缸喷水调门未自开,手动开启后缸喷水和水幕喷水至50%的开度,检查开启汽机本体所有关闭的疏水手动门;
5、A引风机跳闸后,将A引6108开关拉到“试验”位,测量对地绝缘为200MΩ,相间电阻为0,就地检查无明显异常,电气检修检查告A引差动为A引中性点CT不平衡电流使保护误动所致。将6108开关送“工作”位。
6、11:16
检查启动电泵运行,手动开启PCV阀泄压至11MPA后向锅炉进水,调整锅炉总风量800T/H,给水量600T/H,启动炉膛吹扫;
7、五分钟吹扫结束后对A层等离子四角拉弧,依次启动A一次风机、B密封风机和B一次风机,测量A引风机绝缘200MΩ,就地检查A引电机无异常后启动A引风机;
8、11:56启动A磨煤机,锅炉点火成功;
9、12:05启动B磨煤机,主汽升温升压,12:49,主汽压力8.6MPA,主汽温度510℃,再热气温480℃,汽机冲转,13:10汽机定速3000转/分;
10、13:13发电机自动准同期并网,自动带初始负荷30MW,13:30机组负荷升至110MW,启动快切装置倒厂用电为高厂变带;
11、13:35B小机冲转,#2瓦Y向振动大跳闸,重新600RPM暖机,15:05B小机3000RPM,并入汽泵运行正常,电泵旋转备用,至交班,投入TF方式,负荷240MW。
四、事故经验总结
1、机组跳闸后应视汽压情况,及时开启锅炉PCV阀,将压力下降到11MPA左右,控制电泵给水流量和电流不超限;
2、极热态恢复过程中,要尽快点火升汽温以满足冲转要求,以免延误开机进程;(如在1--2小时内点火,可不用投启动炉)
3、注意监视缸温,偏差大及时关闭汽机本体相关疏水闷缸,冲转前切记要开启相关疏水门;
4、严密关注3A阀的动作情况,以免阀门闭锁引发分离器水位失控;
5、小机应提前冲转到3000RPM备用;
6、旁路系统应保持热态备用,以免紧急情况下投用导致管道振动;
7、凝泵再循环长期不能正常投入备用是一大安全隐患;
8、恢复过程中提前联系热控做好热工信号,以便尽快机组带出力;
9、汽温应对照极热态启动尽快满足汽温,旁路配合调整汽温;
10、平时做好各种事故预想,各岗位提高事故情况下的应急作战能力,加强横向联系与专业培训。
发电运行部
来源:北极星电力论坛