华能南通电厂二期工程220kV升压站是从美国GE-HitachiHVB公司(该公司为美国GE和日本Hitachi合资公司,生产高压断路器)引进的户外式全封闭SF6GIS系统。整套设备共有6个间隔,其中2个线路间隔,2个主变间隔,一个启动变间隔,一个母联间隔,母线为A、B、C三相共相结构,所有开关间隔正、付母线气室分别全线连通,无隔断。该工程于1998年开工,1999年2月投入运行。 自1999年2月至6月,3、4号机组相继并网投产,其中3号机组已通过168h满负荷考核试验。6月14日,运行中的付母线C相突然发生接地短路,造成3号机组跳闸。现将故障经过及处理分析简述如下: 1故障经过 1.1故障前工况 (1)二期2台350MW机组中,3号机组正常运行带280MW负荷,4号机组在做启动前准备工作。 (2)3号发变组开关、通三4645线运行于正母线,02号启动变、通三4646线运行于付母线,母联4610开关合环,双母差方式,3号主变、02号启动变中性点接地。 1.2故障经过 1999年6月14日9:04,付母线在运行中C相发生短路接地,继而扩大形成A、B、C三相短路,通三4645、4646、3号发变组故障电流合计约20kA,故障持续时间为80ms,付母线母差保护动作,接于220kV付母线上的通三4646开关、02号启动变4002开关、母联4610开关跳闸。另外,由于3号主变“油压突增”保护动作,导致3号机组跳闸,这样二期厂用电全部中断。而3、4号柴油发电机自启动正常并供电于事故马达控制中心,大、小机直流油泵自投,3号机组安全停机。 2故障检查 2.1付母线绝缘检查 事故发生后,对付母线进行检查。用5000V电动摇表测量付母线三相对地绝缘分别为A相∞、B相20MΩ、C相15MΩ,相间绝缘分别为A-B相∞、B-C相20MΩ、C-A相∞,确认为付母线故障。随之日本Hitachi公司派人抵南通,用其携带的可与电弧后SF6分解物反应的专用试剂,对付母线气体进行检测,再次确认付母线发生过短路故障。 2.2故障点检查 对付母线解体并按以下步骤检查: (1)用专用SF6回收车回收付母线SF6气压至0.02MPa(回收车将SF6气体压缩至液态); (2)在10m3的铁制容器中放入制备好的石灰水; (3)将付母线内剩余SF6气体及分解气体用SF6回收车上的真空泵抽出,并经过石灰水后排出; (4)将母线抽真空至40mmHg柱(绝对压力),然后注入干燥空气至760mmHg柱(绝对压力); (5)再次将母线抽真空至40mmHg柱,然后再注入干燥空气至零压(表压); (6)逐个打开主母线底部手孔门进行检查。当打开到2号间隔付母手孔门时,发现故障点位于2与3号间隔金属膨胀伸缩节处。其中B、C二相绝缘子严重烧损并对地短路,A、C相导体之间飞弧短路,C相连接短导体公、母触头处严重烧损。至此,故障部位已确定。进一步打开所有付母线手孔门逐一检查,未再发现异常部位。 3故障分析及处理 3.1故障原因分析 将故障部件及整体金属伸缩节拆下,用专用吸尘器清理电弧分解物后仔细检查各部门,发现C相短导体插入深度仅为26mm,小于38±5mm标准。经过实测,极限值为28mm,导致导体和梅花触头接触不良(梅花爪子未完全张开关握紧导体),触头过热融化,融化的金属掉落至母线绝缘子上,引起闪络对地击穿,由于是共相母线,马上扩大为三相短路。 3.2故障处理 (1)为检修安全起见,升压站全停电。 (2)修复轻微烧损的金属伸缩节。 (3)更换所有损坏的母线绝缘子和导体。 (4)对付母线进行全面彻底的检查、清理工作。该项工作十分重要和艰巨,因为短路后电弧燃烧产生的白色粉状物质大量积聚在母线腔室内,该物质对人体有害,且对设备安全运行危害极大,必须仔细地全部清理干净,并清洗各绝缘子表面和导体。因为该母线三相导体之间距仅为300mm,人必须从封闭母线一侧钻入方可完成清理工作,因而清理工作共历时6天。 (5)检查付母线所有其它金属伸缩节的导体连接状况。 (6)所有清理、检查、调整工作完成后,将付母线封闭。 (7)将付母线抽真空至0.5mmHg柱并保护4h。 (8)注入新的合格SF6气体至额定气压0.49MPa。 (9)对正母线进行SF6气体回收,检查伸缩节处导体连接状况。 (10)对正母线进行抽真空回充SF6气体。 (11)拆除付母线三相电压互感器。 (12)对付母线A、B、C三相进行316kV交流耐压1min。 (13)高压试验通过后,装复付母线电压互感器。 (14)对电压互感器和母线连接腔室进行抽真空后充SF6气体。 (15)对所有拆卸过的法兰面用塑料纸包扎严密。24h后用高灵敏度SF6检测仪伸入塑料纸内检测是否有泄漏。 (16)确认无任何泄漏后,升压站恢复送电。 4防范措施 从上述分析可知,中间连接导体接触不良是导致发生母线故障的直接原因。进一步分析检查原始安装记录,插入深度为35mm,在标准之内,大于极限值28mm,但此次故障后测量插入深度仅为 26mm,这就意味着插入深度发生变化,减少了9mm。因中间导体有定位槽不可能发生位移,这样唯一的可能是金属伸缩节膨胀量较大,实测证实了这种想法。安装结束时(母线未充气),金属伸缩节长度为404mm,而故障后复测该伸缩节长度为412mm,伸缩节发生变化的原因是由于母线内部充气及气温原因膨胀。从结构上看,该金属伸缩节一端用螺栓固定,另一端可自由伸缩,但由于整条母线在结构上每2个间隔(共8m长)设一膨胀节,实际膨胀量已达8mm,而导体设计的自由伸缩裕度按安装标准值下限计算,仅为5mm。针对此情况,认为伸缩节内所有导体插入深度必须保证在38mm,而查阅安装记录,并不满足这一要求。但外国专家不同意这一观点,认为他们设计的伸缩节应调整为只可缩不可伸,最后按此要求进行调整。 从故障处理过程来看,制造厂未计算好运行中母线壳体最大膨胀量,造成金属膨胀节的伸缩超出导体伸缩的标准范围,是造成事故的根本原因。建议具有这种母线结构的电厂应测试不同温度下伸缩节的长度,并根据安装记录,推算出导体插入深度,以免发生同样的重大事故。另外,将母线金属伸缩节调整为只收缩不膨胀亦是一种可行的办法。
来源:中国电站集控运行技术网